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石油化工智能調(diào)節(jié)閥維護保養(yǎng)
本文重點分析了調(diào)節(jié)閥在使用過程中曾出現(xiàn)的故障,并給出了相應的解決方案。依據(jù)儀表設備和控制系統(tǒng)管理、維護保養(yǎng)的經(jīng)驗,以各種現(xiàn)場儀表設備和控制系統(tǒng)出現(xiàn)的故障為案例,運用儀表工作原理、自動控制原理、工藝過程知識等,分析了石油化工裝置中出現(xiàn)的各種儀表設備和控制系統(tǒng)故障現(xiàn)象及故障產(chǎn)生的原因、處理辦法以及預防措施。這些故障案例雖不能涵蓋大部分故障,但分析方法和處理故障的思路卻能供現(xiàn)場儀表維護保養(yǎng)人員參考和學習,在此與大家一起探討。
1 石油化工智能調(diào)節(jié)閥維護保養(yǎng)定位器的故障分析及處置
1.1 氣動放大器故障
1) 故障現(xiàn)象。某調(diào)節(jié)閥的閥門定位器有輸入信號,但無輸出信號,使閥門不能動作。
2) 現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)閥門定位器的氣動放大器有故障,進一步解體檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部氣動放大部分的球閥處積聚了水和污物,堵塞了放大器的氣路,造成氣動放大器無輸出信號。閥門定位器氣動放大器結(jié)構(gòu)如圖1所示。
3) 處理方法。由于儀表空氣中含有的水分和污物容易堵塞氣路,因此氣動放大器應定期拆洗,此外放大器經(jīng)拆洗后應該進行校驗,檢查和調(diào)整其放大倍數(shù)達到規(guī)定值。
1.2 恒節(jié)流孔堵塞
1) 故障現(xiàn)象。裂解爐急冷熱交換器的進水調(diào)節(jié)閥突然關閉。
2) 現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)此時閥門定位器無輸出信號,由于調(diào)節(jié)閥是風開閥,閥門因無風而關閉;進一步檢查發(fā)現(xiàn)閥門定位器的氣動放大器的恒節(jié)流孔堵塞,使氣流不能通向噴嘴擋板。當噴嘴背壓為零,即氣動放大器無輸入信號時,下方的球閥在彈簧作用下向上移動并關閉氣源進氣口;而上方的錐閥向上移動并打開排氣口,造成無輸出信號,同時使調(diào)節(jié)閥膜頭上的氣體通過放大器的排氣口排出,使閥門關閉。如調(diào)節(jié)閥為風關閥,則上述故障會造成閥全開。
3) 處理方法。將恒節(jié)流孔拆下,用金屬絲通針將孔穿通即可。
因此,應對氣源的空氣過濾器進行定期吹掃、排放,以清除內(nèi)部積水等。保持氣源干燥、清潔,可保障氣動儀表的可靠運行。
1.3 反饋連桿脫落或緊固螺絲松動
1) 故障現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)某調(diào)節(jié)閥始終是全開,改變控制信號也不起作用。
2) 現(xiàn)象分析。調(diào)節(jié)閥的反饋連桿起負反饋作用,當反饋連桿脫落時,便失去了負反饋作用,此時閥門將處于全開或全關位置,反饋連桿連接示意如圖2所示。
閥門定位器的動作過程如下:
a) 當控制信號增大或減小時,通過波紋管的氣動定位器或電磁線圈的電動定位器,拉動擋扳蓋住或離開噴嘴,使噴嘴的背壓為最大或最小,此時氣動放大器輸入信號為最大或最小,那么其輸出信號也是最大或最小。如是氣開式閥門,使調(diào)節(jié)閥打開,如是氣關式閥門,則關閉;同時閥桿上移或下移,閥桿帶動定位器反饋連桿推開或拉下?lián)醢?,它的動作方向與波紋管電磁線圈正好相反,起到負反饋作用,使擋板隨著閥桿的移動,慢慢離開或接近噴嘴,使噴嘴的背壓減小或增大,最后達到平衡,此時閥門達到信號控制的目標位置。
b) 如果反饋連桿脫落或緊固螺絲松動,則閥桿的移動不能反饋給定位器的擋板,擋板仍保持原始位置,定位器的輸出信號始終是最大或最小,即調(diào)節(jié)閥的開度一直保持在全開或全關位置,使之無法控制。
3) 處理方法。如果故障是由反饋連桿脫落所引起,則重新裝好反饋連桿即能恢復定位器正常工作;如果是反饋連桿緊固螺絲松動引起的故障,則懷疑支點可能移動,因此緊固螺絲后,還應重新調(diào)整定位器,然后才能正常使用。
2 石油化工智能調(diào)節(jié)閥維護保養(yǎng)閥桿故障分析及處置
1) 故障現(xiàn)象。定位器的輸出信號改變后,調(diào)節(jié)閥經(jīng)過多次振蕩后才穩(wěn)定。
2) 現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),該調(diào)節(jié)閥的閥桿有些彎曲,同時填料壓蓋壓得太緊,填料缺少潤滑油,使閥桿和填料之間摩擦力增大,進而閥桿移動阻力增大,小的偏差信號產(chǎn)生的推動力不能克服摩擦阻力,調(diào)節(jié)閥閥桿連接示意如圖3所示??刂菩盘栐龃髸r,定位器輸出的氣動信號增大,才能推動閥桿動作;但是動作后又超過了信號點的目標位置,反過來控制信號又減小,將試圖使閥桿再回到目標位置;由于摩擦阻力問題,只有當控制信號又超過平衡點時,閥門才能動作。因而,閥桿保持上、下移動,呈現(xiàn)跳動現(xiàn)象,從而引起閥門振蕩
3) 處理方法。同類調(diào)節(jié)閥在日本同類工廠中每年調(diào)換一次,而該閥在中國某企業(yè)使用過程中規(guī)定2 a調(diào)換一次;同時對更換下來的閥門進行修補,然后作為備品。該流量調(diào)節(jié)閥下游側(cè)工藝管線沖蝕也較嚴重,現(xiàn)增設一段短管,內(nèi)襯硬質(zhì)金屬,工藝方面規(guī)定該條短管需每年調(diào)換一次。從調(diào)節(jié)閥下游側(cè)工藝管線沖蝕特別嚴重的情況分析,該現(xiàn)象與調(diào)節(jié)閥的工作開度過小有關,應當設法降低急冷油泵的出口壓力,使調(diào)節(jié)閥開度增大,該方法是改善閥門沖蝕的有效措施之一。
10 石油化工智能調(diào)節(jié)閥維護保養(yǎng)開始動作信號未校準到位產(chǎn)生的問題及處置
1) 故障現(xiàn)象。裂解爐稀釋蒸汽流量調(diào)節(jié)回路中,調(diào)節(jié)器輸出信號在閥門開度為20%~30%時,流量變化特別靈敏。閥位信號稍有變化,流量變化就很大,使流量調(diào)節(jié)回路無法實現(xiàn)自動控制。
2) 現(xiàn)象分析。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)蒸汽流量調(diào)節(jié)回路中調(diào)節(jié)閥的行程沒有調(diào)整好。該閥門是風開閥,定位器輸入信號增加到20%時,閥門才開始執(zhí)行關閉動作,而信號為50%時閥門開度基本正確,這說明閥門起步點信號不在0,而是在20%,對應輸入信號在20%~50%時,閥門已達一半行程,表明定位器放大倍數(shù)過大,因此閥門開度為20%~30%時,輸入信號稍有變化,閥門行程就會有較大變化,造成流量變化特別靈敏。
3) 處理方法。發(fā)生上述故障的主要原因:在校驗調(diào)節(jié)閥行程時,沒有檢查閥門開始動作時對應信號的大小。有時儀表工在校驗調(diào)節(jié)閥行程時,只作3點檢查:在調(diào)好輸入信號50%這點之后,只看輸入信號在0和100%時閥門是否開足或關死,并沒有注意閥門開始動作所對應的輸入信號究竟是多少。上述案例就是輸入信號在0~20%變化時,閥門還沒有開始動作,均處于全關狀態(tài)。為防止這種情況發(fā)生,在校驗調(diào)節(jié)閥行程時,除一般校驗外,還需檢查調(diào)節(jié)閥的開始動作信號是否在0或100%附近,如有誤差可以調(diào)節(jié)定位器的放大倍數(shù),即調(diào)量程即可解決該問題。因此校驗調(diào)節(jié)閥行程時,應該檢查5點,即對應信號在0,25%,50%,75%,100%時的閥門開度。
11 石油化工智能調(diào)節(jié)閥維護保養(yǎng)結(jié)束語
石油化工裝置中儀表及控制系統(tǒng)暴露出來的各種故障,有的是儀表設備或控制系統(tǒng)自身產(chǎn)生的,同時也有工藝設備故障或工藝操作失誤導致的問題,但這些現(xiàn)象都會在儀表中顯示出來。通過對故障原因的歸類、分析、總結(jié),提出了相應的處理方法,以期對廣大儀表操作人員提供借鑒。