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電站供水組合式減壓閥
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之前介紹萬溯化學(xué)擴建自立式減壓閥,現(xiàn)在介紹電站供水組合式減壓閥電站共安裝4臺單機額定容量為275MVA的水輪發(fā)電機組,電站總裝機1100MW。截止2014年5月1日,四臺機組相繼投產(chǎn)發(fā)電。機組技術(shù)供水系統(tǒng)水源取自水輪機蝸殼,并設(shè)置取水電動閥門,1號和2號機為一組,3號和4號機為一組。兩臺機組取水管道用電動閥門相互連通,互為備用??刂葡到y(tǒng)采用法國施耐德公司的TSXPremium系列PLC。 由于主軸密封的結(jié)構(gòu)原因,對機組技術(shù)供水系統(tǒng)提供的冷卻潤滑水的要求穩(wěn)定性很高,否則會影響機組正常,運行甚至導(dǎo)致冷卻水中斷而發(fā)生干摩擦,導(dǎo)致主軸密封溫度高而燒毀機組。
采取自流減壓供水方式的水電站,冷卻水要達到主軸密封所需要的技術(shù)要求,需要技術(shù)供水系統(tǒng)上有的減壓閥。ZJY46H組合式減壓閥就是一款非常的技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)備,它在供水系統(tǒng)上的運行工況非常穩(wěn)定,在機組開停機以及甩負荷等復(fù)雜工況下,根據(jù)管道壓力和流量的變化自動調(diào)節(jié)出口壓力和流量,保證閥后的壓力和流量在整定值范圍內(nèi),噪音值及波動值極小,而且在水電站的實際運行中,
2電站供水組合式減壓閥系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)
技術(shù)供水系統(tǒng)主要包括發(fā)電機空氣冷卻器(12臺水冷式)、推力軸承及導(dǎo)軸承油冷卻器、水輪機水導(dǎo)軸承油冷卻器、主變冷卻器等設(shè)備所需的冷卻用水和主軸密封用水。每臺機組均設(shè)有1套技術(shù)供水系統(tǒng),包括1面技術(shù)供水控制柜、2面濾水器控制箱。其控制柜主要實現(xiàn)對兩臺濾水器DT1、DT2(1臺工作,1臺備用),兩臺機組供水減壓閥DT3、DT4(1臺工作,1臺備用),兩臺主變供水減壓閥DT5、DT6(1臺工作,1臺備用)及相關(guān)的技術(shù)供水電動閥門的控制(包括機組供水的正沖、反沖和主變供水的正沖、反沖);并對相關(guān)電磁流量計、壓力變送器等自動化元件進行監(jiān)視、切換控制等。
2.1系統(tǒng)改造前的控制方式
2.1.1機組技術(shù)供水濾水器供水控制被控設(shè)備必須滿足操作條件,技術(shù)供水控制柜才能對其進行自動控制。其中,濾水器控制方式為“遠控”且*,故障信號包括濾水器發(fā)出的故障、堵塞信號和啟動失敗。正常運行時開啟取水電動閥門1202,打開濾水器DT1進出水閥1203、1204,開啟濾水器DT1。如DT1或1203、1204不滿足操作條件,則打開濾水器DT2進出水閥1210、1211,開啟濾水器DT2。濾水器清洗時自動切換至另1路,工作與備用濾水器每周定期輪換1次。
2.1.2主變冷卻器供水控制正常運行時控制方式在“遠控”且*,打開主變供水1#減壓閥DT5進水閥1270,開啟減壓閥DT5,減壓閥出口壓力或減壓閥進口流量小于設(shè)定值,則打開主變供水2#減壓閥DT6進水閥1272,開啟減壓閥DT6;同時關(guān)閉1#減壓閥DT5進水閥1270和減壓閥DT5。工作與備用減壓閥每周定期輪換1次。主變冷卻器供排水總管相互切換,由雙向供水轉(zhuǎn)閥DF17'實現(xiàn),分汛期和非汛期兩種方式實現(xiàn)輪換控制。
2.1.3機組供水控制機組開機運行時,當供水壓力值低于等于0.7MPa,同時相鄰機組運行;供水壓力值高于0.7MPa時,電動閥門1201自動開啟。打開機組供水1#減壓閥DT3進水閥1217,開啟減壓閥DT3,減壓閥出口壓力或減壓閥進口流量小于設(shè)定值,則打開機組供水2#減壓閥DT4進水閥1219,開啟減壓閥DT4,同時關(guān)閉1217電動閥和DT3減壓閥。工作與備用減壓閥每周定期輪換1次。機組正向供水時,開啟總管上的電動蝶閥1221和1223,關(guān)閉總管上的電動蝶閥1224和1222;反向供水時,開啟1224和1222,關(guān)閉1221和1223。正反向供水分汛期和非汛期實現(xiàn)輪換控制。
2.2PLC控制程序設(shè)計與設(shè)備實際運行存在的問題
2.2.1PLC控制程序中對機組供水、主變供水、正反沖、四通閥正反沖實行自動定期輪換,并且分汛期和非汛期兩種方式進行,而現(xiàn)場控制設(shè)備電動閥門可靠性不高,經(jīng)常開閥、關(guān)閥不到位,造成切換不成功易引起機組冷卻水中斷。
2.2.2PLC控制程序中對機組濾水器控制設(shè)計不是很合理,每次當濾水器定時清洗或差壓清洗時,都會使1號濾水器與2號濾水器自動切換,切換頻率過于頻繁。且濾水器清洗、故障、堵塞等信號上位機無法監(jiān)視。
2.2.3PLC控制程序中對機組供水時流量低、壓力低切換至另1路供水,同時關(guān)閉原供水閥和減壓閥,容易造成當流量低、壓力低時,另1路閥門未*打開就將原水源關(guān)閉,易引起機組冷卻水中斷。
2.3系統(tǒng)改造后的控制方式
2.3.1在觸摸屏上保留對所有技術(shù)供水系統(tǒng)電動閥門(1201-1閥除外)的單步操作按鈕。
2.3.2將2臺濾水器清洗、故障、堵塞信號;機組減壓閥前壓力低、機組減壓閥后壓力低、機組減壓閥前流量低、主變減壓閥前壓力低、主變減壓閥后壓力低、主變減壓閥前流量低、機組供水減壓閥DT3、DT4和主變供水減壓閥DT5、DT6的全關(guān)信號分別經(jīng)技術(shù)供水控制柜再送至機組監(jiān)控系統(tǒng),便于運行人員監(jiān)視。
2.3.3將機組供水控制邏輯進行了修改,使2路機組供水只在開機過程中按開停機次數(shù)自動進行輪換。取消所有被控設(shè)備的自動定期輪換。取消2臺濾水器的遠方自動控制,由濾水器現(xiàn)地自動/手動控制。在觸摸屏上增加了機組正反沖成組操作、主變供水成組操作、主變四通閥成組操作。
2.3.4將觸摸屏進行優(yōu)化,使操作方法簡便、靈活、可靠。技術(shù)供水系統(tǒng)單步操作界面如圖1所示,成組操作界面如圖2所示。
水電站的技術(shù)供水系統(tǒng)由水輪發(fā)電機組軸承、發(fā)電機的冷卻水系統(tǒng)組成,該系統(tǒng)直接影響到機組運行的安全性及電站運行的經(jīng)濟型;技術(shù)供水系統(tǒng)要根據(jù)水電站的基本技術(shù)參數(shù)及設(shè)備要求的技術(shù)供水參數(shù)進行詳細設(shè)計和論證,使設(shè)計方案要符合規(guī)范要求,使系統(tǒng)滿足機組在各種工況下的正常安全運行。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:截止閥,電動截止閥技術(shù)供水系統(tǒng)對象為發(fā)電機上導(dǎo)軸承油冷卻器、發(fā)電機空氣冷卻器、推力軸承油冷卻器、水輪機導(dǎo)軸承油冷卻器。水電站機組技術(shù)供水中的冷卻水對電站機組的安全運行有著至關(guān)重要的作用,冷卻水運行不正常,會造成機組溫度升高,報警、甚至停機事故。
松潘縣的燕云電站(H=120M,N=2×8MW);鎮(zhèn)江關(guān)電站(H=102M,N=2×14MW);紅土電站(H=188.5M,N=2×16MW)屬于中高水頭電站。根據(jù)《水力發(fā)電廠機電設(shè)計規(guī)范DL/T5186-2004》的規(guī)定:
1、zui小水頭小于15m時,宜采用水泵供水方式。
2、凈水頭范圍為15m-70m時,宜采用自流供水方式。
3、凈水頭范圍為70m-120m時,宜采用自流減壓或其他供水方式。
4、凈水頭大于120m,選用供水方式時,應(yīng)進行技術(shù)經(jīng)濟比較。
5、當水電廠水頭變化范圍較大,采用單一供水方式不能滿足需要或不經(jīng)濟時,可采用混合供水方式。
6、在布置條件允許且經(jīng)濟合理時,可選用中間水池供水方式。
根據(jù)規(guī)定,燕云,鎮(zhèn)江關(guān)電站都宜選用自流減壓技術(shù)供水方式。紅土電站的水頭較高,可以考慮水泵供水,閉式循環(huán)供水,或是中間水池自流供水。下面可以就這幾種技術(shù)供水方式做一個比較:
1、水泵供水:水泵是動力機轉(zhuǎn)換為機械能,傳給并排出水體的機械。對于電站來說,水泵是大量消耗廠用電的主要設(shè)備之一,而動力機的運行效率是不斷下降的,勢必需要不斷投入大量的維護成本和工作人員的高強度勞動。
位于貴州的天生橋二級電站(H=220m,N=220WM×6)原技術(shù)供水系統(tǒng)設(shè)計為水泵加壓供水與自流減壓供水兩套系統(tǒng)互為備用。電站投運一段時間后發(fā)現(xiàn),水泵隨機組開停機而不斷啟閉,經(jīng)過一段時間運行后,一則容積損失加大,易進入空氣,引起水泵運行故障;二則水泵葉輪經(jīng)氣蝕后效率不斷下降,加上用電,運行維護成本高,水泵也容易損壞。電站方出于運行的穩(wěn)定性和經(jīng)濟型考慮,放棄水泵加壓供水,而啟用原本作為備用技術(shù)供水的自流減壓系統(tǒng)。
啟用自流減壓技術(shù)供水系統(tǒng)后,自1996年至今未發(fā)生一起因為該系統(tǒng)引發(fā)的安全事故,十余年來也未對減壓閥進行更換,極大地減輕了運行費用和工作人員的工作強度,類似情況也發(fā)生在四川紫坪鋪電站等多個電站??梢娝玫淖鳛闄C械,效率隨運行時間的增加而低下的情況是一種普遍的客觀存在。
3小結(jié)
通過對1號、2號、3號、4號機組技術(shù)供水控制系統(tǒng)的改造,提高了機組運行的安全穩(wěn)定性,使設(shè)備能控、可控;通過觸摸方式選擇畫面信息,畫面顯示功能組織層次清晰明了,信息主次分明,美觀實用,操作簡單。技術(shù)供水控制系統(tǒng)改造至今,多次開、停機運行正常,未發(fā)生設(shè)備缺陷。與本文相關(guān)的產(chǎn)品有化工隔膜閥構(gòu)造原理
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